本人曾调试过二手轮转印报机,在试机过程中仅调试接纸环节,就消耗了卷筒纸20多吨,价值人民币10多万元,非常浪费。一般在调整接纸时,要看悬臂装置的皮带松紧与传动情况,电眼反光的高低位置,毛刷、刀架位置和气动装置的起落是否灵活,纸卷接头胶带的粘贴位置,铝箔金属胶带与感应电眼的位置等,而且只能一个纸卷试完后才能接另一个纸卷。这样,如果要测试多个项目,就要用第二、第三个纸卷,如此试机,既浪费时间又浪费纸卷,工作效率也低,对公司而言是无谓的资源浪费。
为解决高速轮转机接换纸方法不佳带来的诸多弊端,也为节约用纸、节约时间,我们采取了如下接换纸方法。
1)在第一个纸架的纸卷将印完,纸卷直径还有50cm左右时,将纸架1转到纸架2的位置,纸架2转出准备上纸;
2)纸架2上好纸卷。接头粘贴方法和位置,包括胶带、铝箔胶带、纸卷的来去等都要合乎工作条件;
3)由于纸架1上的纸卷挡住了机器下方光电感应控制器(操作墙板内侧有光电眼,距地面80cm左右,传动墙板内侧下方是个反光板,距地面20cm左右),需擦净所用的电光眼,另找一块反光板,人为地对准操作墙板内侧的光电眼,使悬臂皮带落下,接纸程序自动开始;
4)移开反光板,拨动纸架2上的纸卷转动,到达接纸的工作部位,完成自动接纸。
如果接不上纸,可用纸架1上的纸卷再试,直到接上纸卷2为止,并可多次使用反光板照射光电眼的方法。此法也适用于同类接纸原理的机型,不必使纸卷印完之后再接另1个纸卷。实践证明,直径为40cm左右的纸卷可试接纸4~5次,这样可节约四五个纸卷和许多接纸时间。