随着能源紧缺现象日益严重,节能降耗已成为各印刷企业的重要工作之一,其目的是提高经济效益,印刷本身是机、光、电及多种原材物料。复杂的综合运作的过程,应用状交如何,大有效益可抓。笔者积累了几年的设备管理和维修经验,并结合公司的设备使用状况,谈一点心得体会,供行参考。
1.做好气泵维修,保养工作,改进气泵结构,提高利用率
随着设备运转向高速化发展,现在不少胶印机均配置有两台气泵,我公司的两台双面胶印机一台J2108B胶印机均有中气泵。设备运转时辅助收纸气泵工作,设备停转时操作工嫌麻烦也关闭辅助气泵,气泵长期空转,浪费很大。根据气泵工作特点及多年维修经验,笔者发现主气泵的补气气量完全可以用于收纸吸风郑重,即完全可以用一台气泵代替两台气泵工作,省去了停止工作时关闭收纸泵的操作。方法如下:把补气的塑料螺丝卸掉,装上一个风管接头。
这是一改造为我公司省去了3台气泵,节省了不少开支。我们以一台功率为5KW的气泵,每天两班工作制16个小时,一年250个工作日,电费0.06元。千瓦小时计算,一年仅电费就可为公司节省1.2万元,再加上3台气泵的折旧费、维修费、油耗费等,每年至少可节省1.25万元。这一改造效益相当相观。
气泵平时的纵、保养也很重要。夏季高温气泵最易损坏,所以应定期清理滤网,保持气泵清洁和通风良好。因气泵长期频繁启动,气泵左右风扇轮常易损坏,尤其是风扇轮上的固定螺丝易松动,故障率高。为防止风扇轮上的固定螺丝松动,我们采取了相应措施,把固定风扇轮的6个 3个对称的铆死,可延长气泵使用寿命,节约维修费用,而且改进之后更换风扇轮也不困难,只需用砂轮打磨并铆死的螺丝。
2.搞技术创新、工艺革新
我公司的折页机是河北玉田产ZY615型机,其栅板的规矩块磨抽严重,且其中心线偏离栅板正中心影响了一二折精度,于是对其进行了改造,用价值几毛钱的角铁加工成的形状,使规矩由线变成了垂直一致的平面,保证了折页精度,而且以后更换也方便多了。公司的5台折页机均进行了主宋的履行,共节约维修费用600 多元。
公司的新双面胶印机在投产时,收纸架上的链条导轮大销轴螺丝断掉了。当时活件较急,重新加工工件维修耽误时间长,为应急快修,采用了大轴断螺丝中心孔处钻眼套丝上螺杆的办法维修。此法维修快,只需几分钟就要完成,而且效果好。
3.总结
经过几例维修改造,笔者认为,在符合机械要求和工艺要求的情况下,搞技术创新工艺革新不但能提高生产效率,而且珲能取得明显的经济效益。