我厂的一台双色机出现了一种重影,较为特殊,现就其现象、产生原因及排除方法记述下来,供同行参考。
在印刷一批四色彩活时,考虑到工艺要求,先印实地黄和黑。黄版实地面积为530mm×480mm(纸张幅面为560mm x 540mm),黑版仅有一排文字,距叼口 170mm,文字大小约10mO,靠外距叼口 300mm处有两个面积为30mO的大黑体字和一条纵向60mm×5mm的黑杠。把黑放在上色组,黄放在下色组。开机印刷时,出现重影故障,其特征是叼口处的一排黑字在距叼口382mm处出现两排重影,靠外的大字及黑杠在其纵向施梢处出现重影,连续印了约300张,重影位置固定。停机查找原因,印版不存在任何问题。从重影特征分析,也不存在印版未拉紧、橡皮布不紧、滚筒窜动的可能。那会不会是油墨适印性差而引起重影呢?于是搅拌墨斗中的油墨,发现其流动性很强,黏度太小。经询问操作人员,由于当时天气寒冷,环境气温低于-8℃,车间温度仅为10℃左右,为改变油墨适性而加入了大量的6号调墨油。由此,初步断定是油墨引起的重影。清洗墨辊,更换油墨后,情况有所好转,重影减淡。又把水辊更换后,重影排除,印刷正常。
究其原因,主要是油墨引起重影。油墨中加入了过量的调墨油,流动性增大,黏性降低,这样油墨在印版上着墨不牢,致使部分油墨经印版转移给水辊,水辊在给水的同时又对印版进行了二次着墨,从而出现位置固定、印迹虽淡但清晰的重影,且重影与正常印迹的距离为210mm左右,正好约等于水辊周长。
这一实例说明,在寒冷的冬季,尤其是在一些条件较差的胶印车间,温度较低时,油墨很硬,为了改善其适印性,必须加入适量调墨油,但千万别加多,因为随着机器的运转会产生一定的热量,能相应地改变油墨的温度、黏度、流动性等特性。如果加入的调墨油或撤黏剂等辅助剂量过多,会发生一些令人意想不到的故障,从而影响正常生产进度。
作者:甘肃张掖飞天彩印厂 马延玉